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锅炉烟尘测试:除尘器效率下降
锅炉烟尘测试:除尘器效率下降
发布时间:2011-05-29 14:36:16   浏览:
目前北京市0.5t/h以上的锅炉基本上都配置了除尘器,近年来,效率较高的多管除尘器正在逐步取代中低效的单筒旋风除尘器。新上的除尘器只要选型合理,制作、安装、调试正常,效率一般能达到90%以上。但用过一段时间,不注意维护保养,除尘器效率就会下降。除尘器效率下降的主要原因有:风量不匹配,所处理的风量过大或过小;除尘灰斗堵塞;除尘器漏风等。
A、除尘器风量不匹配:旋风除尘器的效率受多种因素影响,其中所处理的气体流量,即进口风速是影响除尘效率的重要因素。增加进口风速,能加快旋转气流的旋转运动。旋转速度越大,所产生的离心力就越大,能分离的尘粒就越小,意味着除尘效率就越高。但除尘效率随速度的增加并不是无限的,当进口速度达到一定值后,效率变化就不明显了,而阻力却增加很快。对应一定吨位的锅炉,都有相应处理风量的除尘器。但在实际中,有大马拉小车的现象,即处理4t/h锅炉的除尘器用在2t/h锅炉上,为的是以后更换大锅炉时,不用再换除尘器了;还有的情况是,除尘器匹配合理,但整个管路系统有问题,风量达不到设计风量。有一家单位新建采暖锅炉房不过3年多,每年烟尘排放测试都不达标,除了排烟管道走向有明显不合理之处外,2t/h锅炉的风量只有1t/h的那么大,是设计风量的50%左右。由于锅炉的负荷上不去尽管所带的采暖面积在设计范围之内,但温度就是达不到要求,烟尘排放还年年超标,一直未有改进。
B、除尘器灰斗塞:按照除尘器的操作规程,运行中的日常管理主要是定时清除灰斗中的灰,并且清灰后必须把放灰阀关严,不得有漏气之处。有的司炉工倒是定时清灰,但并不管放下多少灰,打开阀放一放,一看,不下灰了,就认为放干净了,放不出灰,或放得很少也不查原因。由于有的除尘顺灰斗的角度不合适,或是内壁不光滑,或是由于烟气潮湿冷凝结露造成内壁粘灰后影响下灰,结果会造成灰斗堵塞,最终造成灰斗充满灰,除尘器失效。有心的司炉工若发现下灰减少,就会及时查找原因,并采取措施把留在灰斗的灰清除,否则待粘上的灰越积越厚,再清理就很困难了,尤其在冬天,潮灰冻在一起,是很难清除的,曾经有一次测试一台新上的多管除尘器,由于进口段没有合适的位置开侧孔,只能用收灰的方式测除尘效率。在测试之前,请司炉工清除灰斗里的残灰,以便计时收灰。待他们清完之后,发现灰斗并未清干净,甚至用棍棒敲也无济于事,原来灰斗已经被冻住的潮灰堵住了。工人回忆说,由于烘炉期间,烟气潮湿,开冷,收下来的灰都粘在器壁上,未及时清除,越积越厚,天一冷就冻住了。幸亏发现及时,否则后果难以想象。试想,要不是验收除尘器及时发现了灰斗堵塞的问题,那么用不了多久,除尘器的灰斗就会堆满灰,除尘器的效率还能有多少?严重者因设备
阻力增加,还会影响锅炉的安全运行。
C、除尘器漏风:如前所述,除尘器漏风,不仅会使排放气体的空气系数(增大,而且还会严重影响除尘效率,据试验研究表明:旋风除尘器下灰口漏风(10~15%时,除尘器的效率几乎为0。当排放的烟气中飞灰含量增多,不但会造成环境的污染,还会加剧风机叶片的磨损,影响风机的使用寿命,降低风机稳定运行的时间。曾有个单位在测试过程中,把下灰口密封得很严,但采样结果显示粉尘浓度明显高,待他细查看除尘器,才发现锥体部分已有破洞。除尘器锥体部分比较容易磨损。尤其在露天放置的除尘器,日晒雨淋,如果外表没有刷上完好的防锈漆保护,很容易腐蚀破损。因此,要保持除尘器的效率,就要对除尘器的内外部进行定期的维护保养,耐磨层脱落应能修补,出现破损要及时补漏,尤其是下灰阀处不能漏气。
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